淄博市富中化工有限公司
經(jīng) 理:
伊經(jīng)理
電 話:
0533-8580450
手 機:
15315228584
地 址:
山東淄博桓臺縣田莊鎮(zhèn)大龐工業(yè)園
1)選擇品質(zhì)較好的二氯丙烷原料 以進料標準為99.6%和99.5%分別計算,在相同的二氯丙烷平衡濃度下,原標準情況下要比現(xiàn)標準節(jié)省200元//h,倘若進料均按標準情況進行,則現(xiàn)標準則需多消耗160萬元。原料純度為99.75%則比純度為99.5%的損耗減少約400元//h,按此換算整年可減少損耗達320萬元。 2)選擇較優(yōu)的排放濃度 假設二氯丙烷進料濃度為0.005 mL/m3,則以28%為排放平衡濃度比以18%為排放平衡濃度節(jié)省約400元/h,以生產(chǎn)時間8 000 h計算,則節(jié)省320萬元。 3)選擇合適的排放流量 當二氯丙烷進料中二氯丙烷濃度較高,可以計算出FV268合適的排放量,合理排放,使系統(tǒng)盡快恢復穩(wěn)定生產(chǎn),保證產(chǎn)品質(zhì)量。 1)三套聚二氯丙烷裝置的二氯丙烷平衡方式對比 PP1裝置與PP2裝置均利用Hypol I藝,PP1比PP2裝置增加了一個反應釜D-204,因此,在較長的停留時間內(nèi),催化劑性能得到充分發(fā)揮。此外,D-204的存在大大減少了前面兩個反應釜的二氯丙烷濃度,累積的二氯丙烷只能通過粉料夾帶去干燥系統(tǒng),而不能返回前面的系統(tǒng),有利于提高催化劑活性。當然,二氯丙烷在D-204中的濃度為15.7%,通過二氯丙烷平衡計算,該系統(tǒng)仍存在大量循環(huán)氣進入干燥系統(tǒng),從而造成二氯丙烷的浪費。 PP3裝置采用日本聚二氯丙烷公司(JPP)的氣相攪拌床反應工藝,隨著反應的進行,反應器當中的二氯丙烷會累積,該工藝的兩個反應器各有一條二氯丙烷的液相排放點,排放的循環(huán)氣冷凝液與脫氣倉的尾氣一起經(jīng)過膜分離系統(tǒng),回收氮氣后送回氣體分離裝置。二氯丙烷的回收可大大減少二氯丙烷的浪費,同時保證催化劑的活性,是解決兩耗平衡很好的方法。 2)進一步降低兩耗的思考 ①確定反應器的平衡濃度,根據(jù)進料二氯丙烷含量確定是否需要FV268排放。 ②在二氯丙烷含量較低的時候,考慮是否應該積料運行以降低氣體進入干燥系統(tǒng)。 ③根據(jù)投資與經(jīng)濟效益回報考慮是否需要增加二氯丙烷回收系統(tǒng)。www.pxpwrv.cn